. СДЕЛАЙ СВОИМИ РУКАМИ ТОЧИЛКУ ДЛЯ ДЛЯ СВЕРЛ ИЗ ДРЕМЕЛЯ
СДЕЛАЙ СВОИМИ РУКАМИ ТОЧИЛКУ ДЛЯ ДЛЯ СВЕРЛ ИЗ ДРЕМЕЛЯ

СДЕЛАЙ СВОИМИ РУКАМИ ТОЧИЛКУ ДЛЯ ДЛЯ СВЕРЛ ИЗ ДРЕМЕЛЯ

СДЕЛАЙ СВОИМИ РУКАМИ ТОЧИЛКУ ДЛЯ ДЛЯ СВЕРЛ ИЗ ДРЕМЕЛЯ

Привет друзья, в этом видео я расскажу, как сделать одну крайне полезную и простую самоделку. Вы без проблем сможете ее повторить, просто напечатав мой проект на 3Д принтере, а если его у вас нет, то можно попросить напечатать друга или заказать печать у вас в городе.

Итак, если у вас есть дрель, значит у вас есть сверла для нее, а сверла со временем при работе становятся тупыми, и далее их либо выкидывать если они дешевые, и покупать новые, либо точить если вы пользуетесь качественными и дорогими.

Сверла в основной массе выпускаются с двумя углами заточки на 118 и 135 градусов. 118 градусов – это сверла по стали и чугуну, а 135 градусов сверла для алюминия, меди, латуни и подобных мягких металлов.

На Алиэкспресс продаются заточные станки, которые имеют специальные пазы для заточки сверл, но цена на такой инструмент начинается от 2000 рублей. И это не наш вариант, сегодня я покажу как можно легко сделать из обычного дремеля заточный станок для свёрл.

За основу я взял проект, размещенный на сайте Thingiverse, напечатав его на принтере я понял, что он неудобный, при заточке приходится придерживать и прижимать сверло для того чтобы точно выдержать угол наклона, в целом это работает – но неудобно. Ну еще тут сверла на 10мм не достают до диска на 25мм, и нужен диск на 32мм. Съездил в Леруа, там нифига таких дисков не оказалось. В итоге и родилась идея все переделать и сделать по-своему.

Сначала в процессе разработки детали, в Inventor пробовались разные варианты размещения и компоновки направляющих. В итоге, по совету подписчика, разработку проекта перевел в новую для меня программу OpenSCAD, это бесплатный и крайне интересный проект. В нем невозможно рисовать деталь мышкой, она полностью задается кодом программы, которую нужно написать. Т.е. вы прямо так и пишите: Рисуй цилиндр, высотой 40мм, и диаметром 12мм. Наклони его на 20 градусов, перемести на 30 миллиметров. Прикол в том, что есть циклы и переменные и задав нужные параметры можно быстро изменить детали или их размеры. Программа полностью бесплатна и это мой первый опыт работы в ней, освоился примерно за час. А на создание первой, направляющей у меня ушло примерно 30 минут.

У программы конечно есть недостатки, она простая и легкая, и не позволяет рисовать хитрые детали, но вот цикличные и повторяющиеся объекты – это ее конёк. Также в ней нет возможности сделать резьбу, а в этом проекте она нужна.

Напечатал первую деталь для трех диаметров на 8,9 и 10мм. Сразу выставил диаметры отверстий с запасом под усадку пластика на 0.1мм больше – этого оказалось достаточно. Сверла без люфта туго входили в направляющие. Но вот надеть насадку на дремель не получилось, резьбы же нет. Поэтому немного расширил отверстие скальпелем и просто накрутил насадку по резьбе. Сверло на 10мм теперь можно легко точнуть, край стал острый.

Проект работает, поэтому продолжим. Настало время сделать еще одну направляющую для сверл с диаметрами от 2 до 7 миллиметров. Сделать его под красивый цикл не получилось, поэтому все цилиндры тут заданы вручную с подбором углов и расстояний между ними. Печатам. Даем столу остыть и отрываем. Зачищаем и делаем фаски. 3мм подошло, 2мм тоже отлично влезло в направляющую и 6мм тоже без проблем.

Так, теперь осталось решить проблему с резьбой. Т.к. ее нельзя сделать в OpenSCAD, я решил сделать ее в Инвенторе. Но не зная какая резьба на гайке дремеля решил подбирать разные варианты. А чтобы каждый раз не перепечатывать полностью всю деталь проекта при подгонке резьбы – буду делать маленький адаптер, который будет вклеиваться в основную направляющую. Такой адаптер печатается всего 10 минут, против двух часов на полностью готовые направляющие.

Напечатал первые два адаптера, нифига они не подошли на дремель, в итоге с 4й попытке адаптер отлично накрутился на дремель и теперь его можно вклеить в основную деталь с направляющими.

Если вы будете делать какой-нибудь проект под гайку дремеля, то нужно использовать дюймовую резьбу 0.75, 3/4 с шагом 12. Цилиндр вставки для резьбы должен быть с диаметром 20мм, т.е. не на 19мм как стандартная, а на 1мм больше из-за усадки пластика.

Мажем ацетоном и вклеиваем адаптер на свое место. И теперь вся наша заточка легко накручивается на дремель.

Тоже самое делаем и со второй деталью, сюда тоже вклеиваем адаптер.

Но конечно такой проект не является законченным, вклеивать резьбу и все такое. Поэтому отдельно был создан полностью независимый проект такой же заточки сверл в Autodesk Inventor, создавал его опытный конструктор со всеми фасочками, красотой и аккуратностью. Тут направляющие сделаны более массивно, срезаны горизонтально, и подложка с резьбой также увеличена для прочности. Ну и в целом все выглядит более аккуратно чем в моей версии от OpenSCAD. Также напечатал эти детали, и они отлично подошли на дремель.

В описании видео будет ссылка на архив, в нем вы можете найти детали для заточки сверл от 2 до 7 и для сверл от 8 до 10 миллиметров, под углы на 118 и 135 градусов. Также там есть отдельно вклеиваемый адаптер с резьбой под дремель. И еще в архив кинул все исходники файлов для Autodesk Inventor и OpenSCAD.

Печатать проект нужно с высокой точностью. При печати я установил точность 0.1 миллиметра со 100 процентным заполнением пластика для прочности, в сумме печать одной направляющей занимает примерно 2 часа – в зависимости от скорости принтера, направляющие сделанные на Inventor более массивные и печатаются около 4 часов каждая. После печати на выходе вы получите направляющие для заточки сверл с диаметрами от 2 до 10 миллиметров. Используя исходные файлы из архива можно переделать проект под любой угол заточки. При этом придется заново расставить цилиндры направляющих, чтобы они располагались максимально плотно при печати.

Перейдем к заточке. Заточка у сверл бывает не только под разными углами на 118 и 135 градусов, но также отличается по количеству плоскостей в которых идет заточка, на этих сверлах видна разница левое заточено на две плоскости, а правое только на одну. Ну, и цена этих сверл конечно отличается. Если правильно помню больше чем в два раза. Повторить двухплоскостную заточку не получится, поэтому будем точить на одну плоскость. При заточке нельзя крутить сверло вокруг своей оси, нужно обязательно точить его удерживая строго в одной плоскости. В этом легко ошибиться – поэтому можно ставить метки маркеры, которые позволят вам увидеть смещение. Сначала точим одну режущую кромку сверла, а потом тоже самое делаем со второй. В итоге у вас по центру будет ровная линия соприкосновения двух плоскостей заточки.

Опробовав сверло в работе, я убедился, что теперь им снова можно работать, ранее оно даже деревянный брусок не брало и невозможно было сверлить. Вся печать проводилась на компактном 3Д принтере Anycubic I3 Mega, он продается практически полностью собранным и настроенным. На моем канале есть подробный обзор на этот принтер с ньюансами и трудностями которые могут возникнуть при 3Д печати. Вообще, это увлекательный и как оказалось не сложный процесс, проектирование моделей не занимает много времени и для этого есть хорошие бесплатные инструменты. Для создания корпусов можно использовать бесплатный сайт TinkerCAD, а для деталей OpenSCAD. Т.е. можно легко обойтись без тяжеловесных и дорогостоящих продуктов типа SolidWorks и Inventor. Еще пару месяцев назад я не умел и не знал, как строить простые детали, а сейчас за 30 минут уже могу подготовить простой корпус для печати проекта с электроникой. Напишите будут ли вам интересны видео с подобными проектами разработок для печати на 3Д принтере. Ну и конечно не забывайте поставить большой жирный лайк и подписаться на канал чтобы не пропустить новые интересные видео.

📎📎📎📎📎📎📎📎📎📎